今天漓源環保給大家講述一下印染廢水處理案例,某印染工業廢水處理廠廢水具有懸浮纖維物質過多、進水可生化性差、較難處理等特征。總結了連續運行5年來出現的一些問題,如調節池積泥過多、水解酸化池效率較低、生物除磷效果不好等,并針對這些問題給出了相應的解決措施。
某縣以毛巾、毛線、針織、染整為主要支柱產業,隨著印染工藝、染料助劑的升級,生產廢水量增多,處理難度加大。印染廢水具有水量大、有機污染物濃度高、堿性強、色度高、水質變化大等特點,是一種較難處理的工業廢水。尤其近年來由于化學纖維織物的發展,仿真絲的興起和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質)、新型助劑等難生化降解有機物大量進入印染廢水,更加大了印染廢水的處理難度。
在環保形勢日益嚴峻的情況下,該縣污水處理廠開始籌建,分兩期建設,設計處理規模共14×104m3/d,其中含有約2000m3/d洗毛水和4×104m3/d生活污水,其余全部為印染廢水,是一座典型的以印染廢水為主的工業廢水處理廠,終出水水質要求達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準。
1、進、出水水質及工藝流程
該廠進水可生化性很差,色度高,懸浮物含量高,氨氮含量較低,處理難度大。經過幾年的運行,出水COD、BOD5、氨氮等項目一直穩定達標排放,對COD、BOD5、氨氮的去除率分別達到93%、95%、97%以上,而對色度、總磷的去除還有待改進。
由于印染工業廢水受市場行情和節假日的影響,水量波動較大,處理水量約(14~20)×104m3/d,同時受可生化性差和出水要求高的影響,該廠工藝流程設置較長。
2、存在的問題
2.1調節池積泥過多
調節池的設置是為了均衡水質水量,使廢水能夠均勻進入后續處理單元,提高處理效果。該廠調節池采用循環推流攪拌,池內增加預曝氣裝置,有效改善廢水的水質特性,同時兼有調節溫度的功能,使廢水充分混合。正常運行時,池內攪拌器開啟對池內廢水進行混合,小氣量曝氣,改善水質特性,使其易于生化,緩解后續水解酸化池和曝氣池的壓力。
運行中每日取樣發現進水中污泥過多(約占30%),該部分污泥沉降速度較快,所以考慮是由于活性砂濾反洗水、脫水沖洗水等進入廠區進水口,其中含有部分污泥;另外根據廠區5個排泥點位每日排泥時間和排泥泵流量進行計算,排泥量約為300t/d(折合80%含水率),實際污泥處理量約240t/d(80%含水率),排泥量遠遠大于污泥處理量,污泥處理不及時造成含有污泥的濃縮池上清液進入廠區進水口。各印染企業排水雖然有預處理,但是考慮到成本問題,可能有部分企業污泥不進行處理而是偷排進來,造成了進水中含泥量過大。以上原因造成調節池內積泥量較大,多時調節池內污泥達2m深,大大減小了調節池的有效容積。開啟曝氣或攪拌器時,大量污泥進入后續工藝單元,加大了后續單元的處理難度;停開時過厚污泥損壞曝氣頭,攪拌器和曝氣裝置發揮不了作用,只能作為控制后續單元進泥量使用。
2.2轉鼓細格柵不適合印染廢水處理
印染廢水中含有大量布毛、線頭、纖維屑等細小懸浮物,必須設置格柵進行攔截,但是部分纖維物質不能被截留,而是通過柵隙進入后續單元,部分粘掛在轉鼓上不能自行脫落至螺旋輸送機,不僅影響美觀而且堵塞柵隙造成格柵漏水。
2.3折板反應池用處不大
折板反應池是為緩解后續單元的處理壓力而設。根據運行經驗,此處投加無機鹽類藥劑,對投加量要求非常嚴,否則形成的礬花量過多、過少或礬花絮凝性差都會影響后續單元的正常運行。礬花量過多時,來不及沉降即隨出水進入后續水解酸化池,影響水解酸化池的污泥狀況;礬花量過少時,絮體質量輕,不絮凝不沉降,隨出水外流;投加藥劑時,沉淀池出水為黑色,不易觀察絮體形成與沉降情況。由于實際進水COD大部分為500mg/L,折板反應池無需投加調理劑,只單純用作過水,所以反應沉淀池一僅作為一組沉砂池使用,調節池內積泥通過進入該池再排到濃縮池。但由于受無機污泥的影響,造成反應沉淀池一內吸泥管和吸泥泵磨損嚴重、故障率高的情況,只能每月檢修反應沉淀池一桁車各部位,必要時吊起整個桁車進行檢查,出現問題及時更換。
以上為漓源環保給大家講述的印染廢水處理案例,更多的污水處理知識請咨詢漓源環保。
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